主传动系统
主传动系统的相关文献在1982年到2022年内共计405篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文276篇、会议论文37篇、专利文献3843594篇;相关期刊165种,包括设备管理与维修、宝钢技术、冶金设备等;
相关会议37种,包括2016年全国设备监测诊断与维护学术会议、第十五届全国设备故障诊断学术会议、第十七届全国设备监测与诊断学术会议、2016年全国设备诊断工程会议、中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会 、2015塑编产业链技术交流与市场对接会暨塑编产业转型升级发展论坛等;主传动系统的相关文献由766位作者贡献,包括金怡果、廖安国、廖雨嘉等。
主传动系统—发文量
专利文献>
论文:3843594篇
占比:99.99%
总计:3843907篇
主传动系统
-研究学者
- 金怡果
- 廖安国
- 廖雨嘉
- 廖明惠
- 李兵
- 李友荣
- 王德俊
- 王章海
- 孟玉发
- 张建设
- 张瑞成
- 王平华
- 黄培文
- 任学平
- 刘霜
- 刘飞
- 戴巨川
- 陈换过
- 刘耕
- 刘顺国
- 卓丛林
- 周建刚
- 姜宏伟
- 孙兴旺
- 宁文钢
- 徐艳莉
- 易平
- 朱少辉
- 李文喜
- 李维谦
- 李超峰
- 柏俊山
- 王广义
- 王朝襄
- 王洪志
- 肖涵
- 胡韶华
- 芦亚伟
- 董庆荣
- 赵孝俊
- 赵玉良
- 郑超
- 陈结
- 韩笑
- 高强
- CHENG Zhe
- HU Niaoqing
- 丁启东
- 丁文祥
- 于忠芳
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王超;
王强;
崔富钧;
刘文仑
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摘要:
纵梁主要用于商务车,是支撑车身的重要部件。采用闭式双点多工位压力机完成腹面300多个冲孔的加工,以用于零部件的安装。不同孔径所需冲裁力及冲孔位置不同造成滑块X、Y方向的偏载。本文基于纵梁腹面冲孔工艺设计了双曲轴纵放的主传动系统,并进行了运动学、受力分析,证明了双曲轴纵放可有效增强主传动系统的抗偏载能力;分析了曲柄转角相位差、长度误差及连杆长度误差在精度要求方面对主传动系统抗偏载能力的影响;得到了压力机的许用偏载曲线。
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王小锋
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摘要:
伺服电机是自动化控制系统的重要组成部分,其具有许多优点:结构更加紧凑、响应性能更好、抗应力性更高,使得高速伺服电机的快速响应技能,以及其运动的精细程度和进运能力有了大幅度的提升,可以更好地适应更高生产效率,满足了最新的加工技术的发展趋势.在此基础上,从专业技术角度对伺服电机的特性和应用于主传动系统的基本技术进行了分析.
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余林;
俞一名
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摘要:
ZB43机组的YB99透明纸条包机主传动机构采用带式无级变速装置.透条机间歇性运转,极易造成变速装置带轮磨损,变速带变形,甚至造成主电机烧坏,改进其主传动系统.改变无级变速带轮结构,改用螺钉紧固调节带轮直径,加装变频装置实现设备调速.改进后设备运转平稳,变速带、电机等使用寿命延长,提高了设备作业率.
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张建宇;
李加军;
杜晓钟;
胥永刚
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摘要:
针对某1.5兆瓦双馈风力发电机组,采用集中质量法建立了其主传动链的平移-扭转耦合动力学模型,通过傅里叶级数模拟各齿副的时变啮合刚度,并综合考虑轴承支撑刚度、轴的扭转刚度等内部激励,以及时变风速引起的叶轮扭矩激励,仿真获得了各级传动齿轮的扭转振动响应特征.结果发现,各齿轮副的啮合频率在扭振响应谱中均清晰可见,数值与施加的刚度激励相吻合,表明仿真结果真实、可信.通过对比各级齿轮的响应幅值和变化趋势,发现风力机的结构振动由低速级向高速级逐渐增大,其中以高速轴齿轮的扭振响应最为突出.
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王元荪
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摘要:
涉及一种一体式快速承插接头钢管旋扩机,包括钢管旋扩系统和钢管升降系统.钢管旋扩系统包括固定底座,固定底座上滑动设置移动底座,移动底座上滑动设有主传动系统,主传动系统包括可转动的花盘,花盘上设有内模具装置,内模具装置包括若干仿形辊,每个仿形辊固定在一个仿形辐底座上,仿形辊底座滑动设置在花盘上。
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吴圣秋
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摘要:
随着我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步,所谓数控卧式镗铣床,作为一种可自动运转的加工设备,在普通铣床中实现了数字控制系统的融合,在这种系统控制的状况下,可以充分保证精准的铣削加工,为数控技术的完善以及技术的创新提供参考。结合数控卧式镗铣床技术,对设备系统的组成进行分析,主要包括了主传动系统、数控卧式回转工作台、数控系统以及进给伺服系统等。对于机电-体化技术而言,通常会将机械技术、信息技术以及电工电子技术.等作为重点,通过微电子传感技术的分析以及改造技术的运用,进行技术的有机整合,实现机电-体化技术在数控镗铣床改造中的有效运用,积极促进机电-体化技术的智能化发展。
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高崇一;
魏云平;
秦红星;
肖春英;
李建雄
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摘要:
轧机主传动系统作为传递运动和力矩的主要装置,是一个复杂的机电系统,其机电耦合因素是导致轧机扭振异常变化的重要原因之一。此主要研究轧机主传动系统扭转振动的动力学分析,对比分析不考虑电机与考虑电机反馈的主传动系统扭振,从机理分析机电系统的固有属性;然后建立直流电机驱动下的轧机主传动扭振系统力学模型和数学模型;再采用Matlab/Simulink仿真,对主传动扭振系统失稳状态进行研究,进而分析不确定性参数对轧机主传动系统扭振的影响。研究结果可为进一步揭示轧机扭振系统的振荡规律以及控制策略的制定奠定理论基础。
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王声威;
张华;
鄢威;
潘媛
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摘要:
选取数控机床的主要耗能子系统即主传动系统进行研究,针对其加工过程中能量消耗动态变化且难以规范化描述的特点,通过主传动系统能量消耗动态性的分析,提出了一种基于业务流程建模规范BPMN2.0的数控机床主传动系统动态能耗建模方法.该方法利用BPMN2.0的符号和语义对主传动系统不同能耗单元的执行流程、配合关系进行描述,并利用数据关联集成建立的业务流程建模规范(BPMN)能耗模型,实现了制造过程中数控机床主传动系统能耗动态性的图形化表达与能耗计算.最后,以某数控铣床加工过程为例,对所述模型及方法进行了应用,验证了其有效性与准确性.
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贾豹;
黄宝新;
姜宝祥;
赵春生;
马成涛
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
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摘要:
介绍了Φ177mm机组穿孔机主传动系统近几年的运行情况,详述制约主传动系统长寿化运行的设计缺陷,针对其进行系统分析,并制定有效的改进措施.其缺陷是:减速机一轴推力轴承调整间隙不适中,轴向冲击大,轴承及压盖螺栓频繁损坏;下位连杆十字轴承因温度、水影响,故障率高,处理时间长;连杆对中装置强度不够,频繁断裂.针对上述缺陷制定改进方案,优化推力轴承的轴向调整间隙值;对下位连杆十字轴承采取防水措施,并缩短给油周期,十字轴承与连杆采用分体结构设计;重新设计连杆对中装置,增加其强度;优化电机启动曲线,降低对传动系统的冲击,经过2年多的实际应用,证明改进后取得了预期的效果,消除了设备故障,降低了生产成本,延长了穿孔机主传动系统的使用寿命.
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胡清东
- 《2015塑编产业链技术交流与市场对接会暨塑编产业转型升级发展论坛》
| 2015年
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摘要:
2000-2001年,陆续从浙江、常州购进了75台四梭塑料圆织机,组成了塑料编织产品的主要生产群体.这批织机经多年的使用.发现主传动系统所采用的蜗轮减速机构,频繁地出现蜗轮磨损严重的现象,而且油封处漏油的现象也屡屡发生.利用新机构对其进行更替改进后,经十几年的使用检验效果良好.杜绝了漏油现象减少了维修时间和维修费用.同时提高了开机时间,增加了产量,从而取得较好经济效益.本文就改造设计情况予以阐述.
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祖孝奎
- 《中国计量协会冶金分会2017年会暨2017年全国第二十二届自动化应用技术学术交流会》
| 2017年
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摘要:
当轧制系统为大压下量轧制时,一般会利用多台电机串联驱动的传动方式,而这其中两个工作辊的负荷不平衡问题是必须要解决的.在大功率的传动系统中,负荷平衡是轧制过程中的一个重要指标.在板带轧制过程中,粗轧机上下辊为大功率、大压下量单独传动系统,轧制它依靠电机的调速系统来保持上下辊速度同步.若上下辊电机的负荷不平衡,就会造成轧辊与带钢表面产生相对滑动,严重时会导致电机过热或机械振动,进而影响轧制效率和成品质量.本文论述了在双轴传动系统基础上开发的一种负荷平衡控制方法,并应用在承钢中宽带生产线的粗轧机主传动系统上.
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屠海
- 《第11届中国轧机油膜轴承技术研讨会》
| 2013年
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摘要:
从轧机主传动系统静压滑动轴承的结构及工作特点进行分析,探讨了轧机主传动静压滑动轴承的劣化对策及维修方法,包括报警方面,静压滑动轴承在线维修检测,延长轴承使用时间的有效办法等。使缺乏静压滑动轴承基础资料的技术人员对精密轴瓦有了深度认识,提高了轴承的维护质量及效率.
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闫德亮;
潘学仁
- 《第十五届华东五省一市粉末冶金技术交流会》
| 2014年
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摘要:
本文介绍了扬州海力精密机械制造有限公司HPP-P系列全自动粉末成形压机在设计上的一些改进,包括:机器采用上、中、下三段组装结构,箱体加工方便,加工精度高.机器部装、总装精度易保证,对模架多模冲扩展功能适应性强.机器三段组装采用拉杆连接紧固,刚性、强度高;主传动由二级传动改为三级传动,结构紧凑,运转平稳.飞轮装配于飞轮轴座上,消除了飞轮运行时巨大的动能对主传动轴产生的离心振动,安全性能得到了保证,主传动轴运行更为平稳可靠.还介绍了下横梁结构尺寸的设计依据、下滑柱垂直运动精度的机构保证等.
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闫德亮;
潘学仁
- 《第十五届华东五省一市粉末冶金技术交流会》
| 2014年
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摘要:
本文介绍了扬州海力精密机械制造有限公司HPP-P系列全自动粉末成形压机在设计上的一些改进,包括:机器采用上、中、下三段组装结构,箱体加工方便,加工精度高.机器部装、总装精度易保证,对模架多模冲扩展功能适应性强.机器三段组装采用拉杆连接紧固,刚性、强度高;主传动由二级传动改为三级传动,结构紧凑,运转平稳.飞轮装配于飞轮轴座上,消除了飞轮运行时巨大的动能对主传动轴产生的离心振动,安全性能得到了保证,主传动轴运行更为平稳可靠.还介绍了下横梁结构尺寸的设计依据、下滑柱垂直运动精度的机构保证等.
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- 同济大学
- 公开公告日期:2011-08-17
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摘要:
本发明涉及一种基于液压或电传动的平行轴式主传动装置的传动系统。由发动机、主传动装置、液压泵、液压马达和半轴等组成,主传动装置输入轴和输出轴轴心线平行布置,与主传动装置输入轴连接的液压马达和输入轴同轴心线连接。动力传递过程为:动力由液压马达传递至主传动装置输入轴,经过输入轴上的小齿轮与大齿轮啮合,再从连接大齿轮的输出轴输出。本发明平行轴式主传动装置的输入轴与输出轴平行,与输入轴同轴的液压马达与输入轴构成一体化装置,可实现绕输出轴0°--180°的空间安装布置。二个液压马达与主传动装置输入轴,或多个液压马达与多个主传动装置输入轴构成单输入、单输出,多输入、单输出等多样化的主传动装置的变化形式,可传递更大的动力。
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